小四軸調試筆記

9-22

使用dmp進行姿態解算時  由於小四軸尺寸很小 電機和6050的距離略近  電機對MPU6050的影響就會很大當然 這種情況僅發生在尺寸很小的小四軸並且使用DMP時


圖爲電機轉速增到最大時6050的值 可見加速度和角速度都發生了劇烈變化

再看姿態角

可見PITCH角在電機轉速增大時也在慢慢增大  此時我是按住小四軸保持水平的  但是姿態角卻在增大  實際飛的過程中就肯定會往一邊偏  而且電機轉速越快偏的越厲害   這就是電機震動對6050數據的影響。

可是當我使用匿名的姿態解算算法時結果也是這樣


Pitch角一樣會隨着電機轉速增大而增大 但是機身卻是水平的 

 

那麼就肯定是機架不合理還有電機震動太大造成的影響太大造成的

9-22上午

把PCB板固定到另一種機架上時(這種機架固定電機非常緊)


當電機滿轉時6050的數據波動並不大 而且姿態角也沒有發生明顯變化 

所以只有試試固定電機的方法

嘗試換一種固定方式或者用502把電機勞勞粘死在PCB機架上

 

沒用。。。

電機振動還是大 角度依然會增大

9-22晚

篩選了箱子裏的所有電機 現在已經不會往一個方向飄了 如果想要數據更好的話還可以用502把電機粘死

接下來調節PID讓控制的響應更快。

加入了微分現行和不完全微分。

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