劳模工匠风采 | 姜继先:向技术革新要效能

吴江开发区 5天前


劳模工匠姜继先

中等的个子,和善的面容,戴着一副眼镜,看上去斯斯文文。一谈到明志科技的发展,他滔滔不绝。他就是苏州明志科技股份有限公司工装工艺质量工程师姜继先。

2007年,姜继先应聘来到苏州明志科技股份有限公司, 14个年头,无论在哪个岗位上,他都踏踏实实、钻研肯干。

刚到公司时,姜继先在品管部从事质量检测工作。他认真研究检测设备与检测方法,攻克了多项装备产品检测技术难题,提高了检测技术水平与检测效率。姜继先乐于培养新人,总是把自己的经验、技术毫无保留地传授给新员工。在品管部工作期间,他培养了合格检验员16名。

2017年2月,姜继先从品管部转岗至铸造生产二部,从事工装工艺管理工作。工装工艺质量管理工作比较细致,侧重设计原理、检测技术、现场管理,这和之前的质量检测技术有很大不同。姜继先注重学习,不断提高自身技能,遇到困难,主动和同事沟通协商解决,很快适应了新岗位的要求。

工作中,姜继先不断学习,努力提高自己的专业技能。对于模具铸造行业的新规范、新标准和新技术,每次出新,他都认真学习和研究,将掌握的新知识,应用于模具铸造工作中。每一个项目实施和完成后,他都认真记录调试过程,并整理,存入自己的工作档案,并经常分析和研究,揣摩哪些工装技术可以改善提高,哪些方面的管理可以改进。近几年,他结合工作实际,逐步学习了砂芯重力铸造、金属型重力铸造、低压砂芯铸造工艺等。在铝合金特种铸造技术上更加得心应手,并深入学习了铝合金材料相关技术,掌握熔炼工艺技术。他熟悉工装夹具设计软件,掌握了工装夹具设计原理。

在担任铸造二部工装工艺质量工程师期间,他主导完成了公司技术革新23项,非技术革新8项,参与技术创新11项,为公司节约成本近500万,提升产值近400万。

在工作中,姜继先也遇到不少困难,每一次技术革新,他都要反复调试及验证,失败是常有的事,但是姜继先在困难面前没有气馁,经过一次次努力,都一一克服。2018年,Fill震砂单元机器人取件夹具、定位胎具须进行技术改良。当时Fill震芯机晃动夹具垫块材质用的是奥地利进口的,但稳定性、通用性不好,采购成本非常高。为摆脱国外技术的限制,姜继先带领团队没日没夜研究,试图改进晃动夹具垫块材质。经过一次次实验,最终达成了目标,铸件单件成本节约了0.12元。同时对整个单元涉及4种产品的所有夹具、胎具优化设计,并顺利投入产线。改进后的日产能从原来的800件提升到了1800件。这项技术还扩展应用到公司其他产品,年度综合节约成本40多万元。

姜继先先后获得“吴江区技术能手”“开发区时代工匠”“吴江区劳动模范”等荣誉称号。

END

供稿 | 吴江开发区工会

作者 | 俞平

审核丨薛维付 张雅昳

签发丨陈若峰

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